1電廠凝結(jié)水泵運(yùn)行現(xiàn)狀及改造分析
1.1凝結(jié)水泵系統(tǒng)現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題
某電廠1、2號(hào)機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組配置2臺(tái)全容量(1運(yùn)1備)凝結(jié)水泵,其主要技術(shù)規(guī)范。
根據(jù)該廠提供的凝結(jié)水泵相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù),凝結(jié)水泵的主調(diào)閥位、出口壓力和流量與機(jī)組負(fù)荷變動(dòng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系所示。
可知,機(jī)組在滿負(fù)荷情況下,凝結(jié)水泵出口壓力調(diào)節(jié)閥開(kāi)度為65%左右,而在100%~66%額定負(fù)荷運(yùn)行時(shí),隨著運(yùn)行負(fù)荷的逐漸降低,凝結(jié)水泵 出口壓力不斷加大,主調(diào)閥位開(kāi)度逐漸減小,亦即在100%~66%額定負(fù)荷區(qū)間運(yùn)行時(shí),主調(diào)閥位開(kāi)度均在65%以下,閥門(mén)一直處在節(jié)流狀態(tài),且隨著運(yùn)行負(fù) 荷的逐漸降低,節(jié)流損失越來(lái)越大。由于機(jī)組主要在晚間參與調(diào)峰,且每臺(tái)機(jī)組的凝結(jié)水泵為1運(yùn)1備運(yùn)行方式,因此凝結(jié)水泵的出力必須具有較大的調(diào)整空間;并 考慮到在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),凝結(jié)水泵出力變化較小,因此過(guò)多地消耗了不必要的電量,此時(shí)除氧器補(bǔ)水只能依靠大量再循環(huán)水進(jìn)行平衡,再考慮到除氧器一般為高位布 置,又更多浪費(fèi)了凝結(jié)水泵電動(dòng)機(jī)功率。如果利用高壓變頻技術(shù)對(duì)每臺(tái)機(jī)組的凝結(jié)水泵進(jìn)行變頻控制,就可以實(shí)現(xiàn)凝結(jié)水泵的適時(shí)變負(fù)荷調(diào)節(jié),既可改善凝結(jié)水系統(tǒng) 的調(diào)節(jié)品質(zhì),又可以提高凝結(jié)水系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性,同時(shí)根據(jù)機(jī)組的變負(fù)荷和低負(fù)荷運(yùn)行情況,適時(shí)降低機(jī)組的補(bǔ)水量,避免凝結(jié)水泵不必要的能耗,將大大改善凝 結(jié)水系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性,節(jié)約可觀的廠用電量。
1.2凝結(jié)水泵變頻改造分析
由于6 kV高壓電機(jī)的變頻改造費(fèi)用較高,綜合考慮變頻改造的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性,本次節(jié)能改造僅對(duì)每臺(tái)300 MW機(jī)組的2臺(tái)凝結(jié)水泵的電動(dòng)機(jī)加裝1套變頻調(diào)速系統(tǒng),全廠共加裝2套。在凝結(jié)水泵加裝變頻調(diào)速系統(tǒng)后,當(dāng)機(jī)組根據(jù)電網(wǎng)的要求在Zui低不投油穩(wěn)燃負(fù)荷到 100%額定負(fù)荷甚至BMCR工況運(yùn)行時(shí),凝結(jié)水泵無(wú)須以額定轉(zhuǎn)速運(yùn)行,變頻調(diào)速系統(tǒng)可適時(shí)閉環(huán)控制凝結(jié)水泵電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,而不再需要調(diào)節(jié)閥門(mén)的開(kāi)度,凝結(jié) 水泵電動(dòng)機(jī)將在小電流、低頻率下運(yùn)行,可以節(jié)約大量的廠用電量,預(yù)期節(jié)能效果可達(dá)50%左右。
2凝結(jié)水泵具體改造方法
2.1改造方案
對(duì)應(yīng)每臺(tái)機(jī)組,凝結(jié)水泵正常運(yùn)行方式為:1運(yùn)1備,因此只需設(shè)置1套高壓變頻調(diào)速系統(tǒng),通過(guò)切換變頻器來(lái)進(jìn)行凝結(jié)水泵的運(yùn)行方式調(diào)整。1套變頻 調(diào)速系統(tǒng)由高壓變頻器、高壓變頻器專(zhuān)用隔離變壓器、工頻、變頻旁路切換柜、電動(dòng)機(jī)、水泵及后臺(tái)控制系統(tǒng)構(gòu)成。系統(tǒng)主回路電氣原理所示。
2.2高壓變頻器容量選配高壓變頻器容量選配。
2.3系統(tǒng)控制凝結(jié)水泵變頻裝置具有與分散控制系統(tǒng)(DCS)注:旁路切換柜開(kāi)關(guān)之間需設(shè)置機(jī)械和電氣連鎖,防止誤操作。
的通信接口,變頻裝置根據(jù)DCS控制指令,控制電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、停止,控制電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速;變頻裝置通過(guò)通信接口向DCS反饋?zhàn)冾l裝置的主要狀態(tài)信號(hào)和故障報(bào)警信號(hào)。
在正常工況下,由運(yùn)行人員根據(jù)工藝需要,通過(guò)對(duì)各臺(tái)DCS控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)凝結(jié)水泵電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速以控制凝結(jié)水流量。同時(shí),變頻器柜配置有控制操作裝置,可以在變頻器現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控,控制變頻器啟停,直接輸入變頻器速度給定值(一般用于設(shè)備調(diào)試、檢修)。
現(xiàn)有DCS系統(tǒng)需增加凝結(jié)水泵變頻器的控制功能,相應(yīng)需增加部分信號(hào)隔離、傳送、轉(zhuǎn)換、控制方面的器件,并對(duì)DCS系統(tǒng)程序做相應(yīng)的修改及增加部分程序。各設(shè)備之間必要的通信信號(hào)。
2.4設(shè)備安裝地點(diǎn)及其他配套改造工作(1)安裝地點(diǎn)及布置。變壓器柜等安裝地點(diǎn)應(yīng)滿足無(wú)粉塵、無(wú)結(jié)露、無(wú)腐蝕性氣體、環(huán)境溫度- 20~45℃,通風(fēng)、散熱良好的室內(nèi),故需在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)(汽輪機(jī)房0 m)建設(shè)1座配電室。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,變壓器柜、功率單元柜、控制柜可采用橫向布置。
?。?)散熱及通風(fēng)。由于變頻器和隔離變壓器工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定的熱量,而周?chē)h(huán)境惡劣,不允許利用外界空氣自然散熱,配電室中需安裝空調(diào),保證合適的配電室內(nèi)部溫度。
?。?)電纜敷設(shè)。由于變頻裝置與配電室、主控室不在一起,相互間的動(dòng)力及控制線纜需重新架設(shè)。
?。?)控制系統(tǒng)改造。將變頻裝置信號(hào)接入現(xiàn)場(chǎng)DCS控制系統(tǒng),變頻裝置根據(jù)DCS控制指令,控制電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、停止,控制電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速;變頻裝 置通過(guò)通信接口向DCS反饋?zhàn)冾l裝置的主要狀態(tài)信號(hào)和故障報(bào)警信號(hào)。DCS系統(tǒng)需增加部分信號(hào)隔離、傳送、轉(zhuǎn)換、控制方面的器件,并對(duì)DCS系統(tǒng)程序做相 應(yīng)的修改,并增加部分程序。
3改造效果及節(jié)能分析
3.1改造的效果(1)采用先進(jìn)的變頻器調(diào)速技術(shù)和PLC控制技術(shù),由變頻器實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)平滑調(diào)速,動(dòng)態(tài)響應(yīng)快。調(diào)整靈活穩(wěn)定,大大提高了系統(tǒng)的自動(dòng)化程度,凝結(jié)水泵的流量調(diào)節(jié)性能也得到很大提高。
?。?)實(shí)行變頻調(diào)速后,通過(guò)改變變頻器的頻率來(lái)調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,大大簡(jiǎn)化了調(diào)節(jié)手段,變頻器既是動(dòng)力源,又是執(zhí)行機(jī)構(gòu),取代了電動(dòng)閥。
(3)實(shí)行變頻調(diào)速后,該設(shè)備的輸出功率自動(dòng)跟隨負(fù)載的變化而變化,大大減少了電能的浪費(fèi)。
?。?)凝結(jié)水泵改用變頻器后,在降低水泵轉(zhuǎn)速的同時(shí),噪音大幅度地降低,當(dāng)轉(zhuǎn)速降低60%時(shí),水泵附近1.5 m噪音水平約為85 dB,比工頻運(yùn)行時(shí)的110 dB減少25 dB.同時(shí)消除停車(chē)和啟動(dòng)時(shí)的打滑和尖嘯聲。
結(jié)語(yǔ)
(1)凝結(jié)水泵采用變頻變流量系統(tǒng)方案,節(jié)約能源,切實(shí)可行,效果明顯,特別適用于負(fù)荷變化較大的系統(tǒng)。本文例子中的水泵采用變頻調(diào)節(jié)控制總投資約180萬(wàn)元,年節(jié)電157.0萬(wàn)kWh,折合標(biāo)準(zhǔn)煤991.3 t,按上網(wǎng)電價(jià)0.35元/(kWh),每年節(jié)約資金約55萬(wàn)元,約3.3年收回投資,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
按1 kg煤燃燒后排放1.98 kgCO 2計(jì)算,進(jìn)行變頻改造后2臺(tái)機(jī)組年可減少CO 2排放1 962.8 t,減排效果明顯。
?。?)采用變頻調(diào)速技術(shù)后,由于電機(jī)、水泵的轉(zhuǎn)速普遍下降,減少了機(jī)械摩擦,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命,降低了設(shè)備的維修費(fèi),同時(shí)也降低了風(fēng)機(jī)的噪音。
?。?)采用變頻調(diào)速后,電機(jī)可以軟啟動(dòng),啟動(dòng)電壓降減小,大幅度減少了對(duì)電網(wǎng)的沖擊。
本文標(biāo)簽:新型變頻工藝改良
責(zé)任編輯:弘泱機(jī)械科技編輯部
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